近日,客户的电镀厂在进行高磷化学镍镀镍过程中碰到了一些问题:“当工厂休假两天后重新开工,高磷化学镍镀镍效果出现了异常。具体表现为,铁片在镀液中没有反应也不起镀,而铝件虽然有所反应(锌层被化学反应)但无法成功镀上镍层。”那么,这些问题的根源究竟是什么呢?
图来自网络
经客户介绍,1500L的高磷化学镍镀镍药水开缸没多久,且在进行镀镍时,各项操作参数都属于正常范围,包括PH值、温度、浓度等等。
经恒享技术团队的深入分析和实操,初判铁/铝件不起镀是因为化学镍稳定性过强,可能是一次性倒入的太多药水(补加的药水中还有大量的稳定剂,不能一次性加入太多)、或者药水被污染,暂时先通过提升PH和温度进行测试,并提出了一套初步解决方案。
先建议进行全面的拖缸操作以观察反应。如果这一步未能见效,将考虑采用通电激活的方法来刺激反应。如果连通电激活也无法带来反应,那么问题可能出在化学镍镀槽上,这可能意味着高磷化学镍镀镍槽受到了污染。
经过上述实施方案操作,确定的是镀镍槽受到了污染,恒享技术团队通过观察客户电镀厂的内部的镀镍槽布局,发现镀镍槽与旁边的退镀槽(含有大量铅铬鎘等重金属元素)距离较近,判断为很可能是工人在进行退镀时,槽中的液体水珠进入了镀镍槽内,药水被污染,导致其无法正常进行镀镍反应。
针对此问题,恒享技术团队进一步提出了另外一种具体的解决方案:使用最小的电流进行电解几小时,同时在阴阳极都挂上不锈钢板,这一方案对化学镀镍污染故障处理有效果。
总的来说,通过对高磷化学镍镀镍槽内部环境和操作过程、问题排查等多方面的全面分析,我们能更精确地找出问题所在,并采取相应的解决方案。
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